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電動浮筒液位計常見故障與處理
2016-1-14 閱讀(9780)
一、故障現(xiàn)象:實際液位有變化,但無指示或指示不跟蹤
故障原因:引壓閥、管堵或積垢【處理方法:疏通、清洗、或更換引壓閥】
故障原因:浮筒破裂 【處理方法:更換浮筒】
故障原因:浮筒被卡住 【處理方法:清洗浮筒】
故障原因:變送器損壞沒有電源【處理方法:檢查電源、信號線、接線端子】
二、故障現(xiàn)象:無液位,但指示為zui大
故障原因:浮筒脫落 【處理方法:重裝】
故障原因:變送器故障【處理方法:更換變送器】
三、故障現(xiàn)象:有液位,但指示為zui小
故障原因:扭力管斷,支承彈簧片斷 【處理方法:更換扭力管或支承簧片】
故障原因:變送器故障【處理方法:更換變送器】
故障實例分析
(1)電動浮筒液位計指示偏大
①造氣夾套鍋爐液位工藝反映總是指示zui大,無法調節(jié),全關調節(jié)閥,液面還下不來,玻璃液位計指示為零。
故障檢查、分析:分析原因有如下可能。
a.從浮筒變送器結構和工作原理分析,浮筒脫落時使輸入過載,遠遠超過浮筒全部浸入被測介質所產生的浮力,此時差動變壓器的平衡電壓產生變化,變送器的輸出電流在20mA以上(30mA左右)。
b.浮筒本身變送部分發(fā)生故障,致使無法正常工作。
故障處理:拆開浮筒變送器頂部法蘭,浮筒掛鉤果然脫離變送囂的主杠桿,將掛鉤重新處理,掛上浮筒,再用介質調校浮筒變送器,浮筒變送器的零點和量程均符合要求。裝好浮筒變送器頂部法蘭,先緩緩打開氣相截止閥,再緩慢打開液相截止閥,浮筒投入運行。加減液面,與玻璃液面計一致,指示正常,投入自動。
②造氣沸熱鍋爐液位自動調節(jié)系統(tǒng),操作人員反映,該液位調節(jié)系統(tǒng)指示偏低,依據是玻璃液位計指示50%,指示調節(jié)器指示30%,用萬用表檢查發(fā)現(xiàn)其信號與調節(jié)器指示相對應。但進行處理后指示zui大。
故障檢查、分析:判斷電動浮筒變送器有堵塞現(xiàn)象或黏附物卡住浮筒,造成液位指示偏低。
故障處理:把調節(jié)器打至手動狀態(tài),保持閥位有一定的開度,確保生產,便去現(xiàn)場對電動浮筒變送器進行沖洗排污處理,確認無堵塞現(xiàn)象后關閉排污閥,打開氣相和液相截止閥,電動浮筒變送器投運,這時變送器的輸出表頭指示滿液位100%以上,從處理過程來看,有可能造成浮筒脫落,致使指示zui大。造成浮筒脫落的主要原因是沖洗排污不當。因該浮筒的掛鉤是一個長方形結構,中間的開孔是長條形狀,開孑L上面小下面大,當浮筒室卸壓排凈介質后,再突然開啟液相閥門,介質在浮筒室內有一向上的沖力,很容易造成浮筒脫落。拆開浮筒變送器頂部法蘭,浮筒掛鉤果然脫離變送器的主杠桿,將掛鉤重新處理,掛上浮筒,再用介質調校浮筒變送器,浮筒變送器的零點和量程均符合要求。裝好浮筒變送器頂部法蘭,先緩緩打開氣相戳止閥,再緩慢打開液相截止閥,浮筒投入運行。加減液面,與玻璃液面計一致,指示正常,投入自動。
③某塔液位檢測采用浮筒液位計,在同一位置安裝玻璃板液位計。當浮筒液位計指示60%時,而玻璃板液位計已指示滿刻度。
故障檢查、分析:采用浮筒液位計測量塔器的液位是比較常用的一種檢測方法,在安裝浮筒液位計的同時也常常安裝玻璃板液位計,以便工藝操作人員在生產現(xiàn)場巡檢時能比較直觀地觀察塔的液位。這種安裝方法往往出現(xiàn)兩個儀表指示不一致的現(xiàn)象。
出現(xiàn)這類故障工藝操作員往往會認為是浮筒液位計不準,儀表維修人員一般也會首先檢查浮筒液位計。關閉浮筒液位計取壓閥,打開排放閥檢查零位,然后在外浮筒內加液,檢查指示是否相應變化,對應刻度值,如不正確,加以調校。
具體到此故障現(xiàn)象,檢查浮筒液位計*。檢查玻璃板液位計也沒有堵。然后進行查漏試驗,發(fā)現(xiàn)玻璃板液位計頂部的壓力計接頭處漏。由于微量泄漏,造成玻璃板壓力計氣相壓力偏低,液位相對就上升,從而造成了玻璃板液位計假指示。
還有一種情況,由于玻璃板液位計取壓閥堵塞,當液位下降時,浮筒液位計指示隨之下降,而玻璃板液位計由于取壓閥堵塞,儀表內液位不變,從而造成兩表示值不一致。
故障處理:將氣相壓力表接頭擰緊,使之不漏,玻璃板液位計指示恢復正常,兩表指示一致。
(2)電動浮筒液位計指示偏低
測量液氨槽液位的浮筒液位計,液位測量變送器指示僅40%,可是玻璃液位計指示已滿。
故障檢查、分析:檢查浮筒液位計變送器各部件未見異常,排污檢查氣相、液相,均有氣氨、液氨排出。打開浮筒,檢查扭力臂和浮筒也未見異常,后來取出浮子(空心)才發(fā)現(xiàn),浮子被腐蝕,有一個砂眼,漏進了液氨。
故障處理:將浮子焊好裝回,校好,開表,液位恢復正常。
(3)電動浮筒液位計指示不變化
①浮筒液面計LT801指示沒有變化。
故障檢查、分析:浮筒下部一次活門可能被污垢堵死,造成儀表指示沒有變化。將上下一次活門關嚴,將物料排凈,抒開下部一次活門沒有物料排出,證明一次活門堵死。
故障分析:工藝人員疏通一次活門后,儀表指示恢復正常。
②銅洗塔液位報警了,但浮筒液位變送器測量指示保持在75%不變化。
故障檢查、分析:檢查變送器部件未見異常,排污檢查,氣相、液相均能排出氣體、液體。打開浮筒檢查,發(fā)現(xiàn)扭力臂處已被銅氨液結晶卡死,致使轉換部件不能獲得隨液位變化的轉矩變化,測量信號無變化,不能反映液位真實值。
故障處理:清洗凈結晶裝回,重新開表,系統(tǒng)恢復正常運行。
(4)電動浮筒液位計指示不準
①換熱器外浮筒液位計指示總是不線性。
故障檢查、分析:分析原因有液位調節(jié)閥開關是否線性、換熱器本身有故障、儀表本身故障三種情況,經檢查工藝與設備人員排除了前兩種可能。然后檢查儀表供電、浮筒浮子有無漏點、儀表接線及內部、對儀表進行調校。經查儀表供電無問題,儀表內部有水痕,在對儀表進行校驗時發(fā)現(xiàn)儀表電流輸出緩慢,不能馬上隨砝碼的變化而變化,所以儀表會出現(xiàn)指示不線性的問題。
故障處理:更換儀表現(xiàn)象消失。
②某石化裝置用浮筒式液位計測量液位,但液位指示總有漂移、滯后現(xiàn)象。從現(xiàn)場玻璃板液位計的示值查對浮筒液位計的示值,兩表均不相符。
故障檢查、分析:經儀表維修人員現(xiàn)場檢查浮筒液位計*。當打開閥門浮筒上端蓋,看到浮子未吊好,結果浮子與筒壁相摩擦,因此摩擦力抵消了部分液面的浮力,致使液位示值不準。
故障處理:將浮子吊好,示值正常。
③某液面控制系統(tǒng)采用浮筒測量容器液位,出現(xiàn)液位波動。
故障檢查、分析:該系統(tǒng)在運行過程中,由于油污進入浮筒中,低溫結為油泥,致使浮子動作不靈活,液位變化滯后,不能使調節(jié)器歿時調節(jié)控制,反而產生誤調節(jié),致使液位波動。
故障處理:排污之后,波動現(xiàn)象消失。
④浮筒液面計指示不準,有時突然恢復正常。
故障檢查、分析:對二次儀表進行了測量、校對,沒有發(fā)現(xiàn)問題。經分析故障原因在變送部分。對這一部分進行檢查時,發(fā)現(xiàn)由于水垢、污水沉積在浮筒下端形成粥狀污物,當打開排污閥排污
時,使浮筒下降,與下端粥狀污物粘在一起,當關閉排污閥液位重新上升時浮筒不能及時浮起,致液位顯示不準,調節(jié)不靈。
故障處理:及時清理底部污物,儀表好用,示值正常。
⑤一臺浮筒液面計在使用過程中出現(xiàn)異常,現(xiàn)象是在現(xiàn)場玻璃板指示過50%時,浮筒指示逐漸增大。
故障檢查、分析:經儀表人員分析后判斷是沉筒筒體有可能有砂眼或裂紋,后與工藝配合將沉筒拆下,用肉眼就可以看見筒體有一裂紋。
故障處理:處理后儀表回裝,再未出現(xiàn)此類問題。
⑥浮筒指示與工藝玻璃板不符。
故障檢查、分析:工藝玻璃板或浮筒的一次閥堵塞,浮筒沒有準確校驗。
故障處理:處理一次閥或重新校驗浮筒。