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循環(huán)流化床鍋爐超低排放技術(shù)研究

閱讀:910        發(fā)布時間:2017-9-18

本文主要研究了循環(huán)流化床鍋爐超低排放技術(shù),探討了如何將技術(shù)應(yīng)用于實際的生產(chǎn)中,明確了循環(huán)流化床鍋爐超低排放技術(shù)的要點和應(yīng)用過程中需要注意的問題,希望可以為今后的循環(huán)流化床鍋爐超低排放工作帶來參考和借鑒。

超低排放技術(shù)

關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床;鍋爐;超低排放技術(shù)

當(dāng)前,研究循環(huán)流化床鍋爐超低排放的技術(shù)人員有很多,但是,很多時候沒有一個科學(xué)合理的方案,導(dǎo)致應(yīng)用過程中存在各類問題,因此,我們有必要深入分析其技術(shù)的合理性和可行性。

1、循環(huán)流化床鍋爐超低排放的必要性

隨著我國工業(yè)化進入到深水區(qū),我國環(huán)境情況也在zui近幾年交易區(qū)有了很大的變化,京津冀霧霾影響著人的健康、城市的文明水平。十八大充分體現(xiàn)了以人為本的基本精神,將生態(tài)文明建設(shè)寫入報告,并多次提及15次之多。2015年1月1日將執(zhí)行新的《環(huán)境保護法》把環(huán)境保護提升到基本國策的高度。

我國國家環(huán)保部《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-2014對電廠鍋爐煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放限值進行了明確規(guī)定。據(jù)統(tǒng)計,我國煙塵排放量的70%,二氧化硫排放量的90%,氮氧化物排放量的67%都來自燃煤。作為燃煤大戶的火電廠貢獻率比重zui大,因此,治理電廠的污染物排放將變的尤為重要。本文主要對大型循環(huán)流化床鍋爐的氮氧化物排放控制措施進行討論。

2、循環(huán)流化床(CFB)鍋爐超低排放技術(shù)方案研究

對已運行CFB鍋爐的測試表明,對折算硫分Szs小于1g/MJ的燃料,當(dāng)Ca/S摩爾比為2.0~3.0時,其脫硫效率可達到90%~98%,個別CFB鍋爐甚至能夠達到99%,相應(yīng)的SO2排放值在100mg/m3以下。

對于Szs為1.0~2.5g/MJ的燃料,CFB鍋爐需要采用爐內(nèi)及爐外2級脫硫工藝,爐內(nèi)脫硫效率90%(Ca/S摩爾比等于2.2),爐外脫硫效率90%(Ca/S摩爾比等于1.5),2級脫硫工藝的綜合脫硫效率可達到99%,zui終SO2排放值可控制在100mg/m3以下。

在華能BS熱電廠300MWCFB鍋爐的工程應(yīng)用結(jié)果表明,爐外脫硫工藝可優(yōu)化考慮采用循環(huán)流化床煙氣脫硫(CFB-FGD)工藝。CFB-FGD為半干法脫硫工藝,其由吸收劑添加系統(tǒng)、循環(huán)流化床反應(yīng)器、分離器以及自動控制系統(tǒng)組成。CFB反應(yīng)器底部為布風(fēng)裝置(布風(fēng)板或文丘里管),反應(yīng)器下部密相區(qū)布置有石灰漿(或石灰粉)噴嘴、加濕水噴嘴、返料口等,反應(yīng)器上部為過渡段和稀相區(qū)。

CFB反應(yīng)器的出口為分離器,分離器下部為立管和回料裝置,它們用于分離反應(yīng)器循環(huán)物料,并將循環(huán)物料送回循環(huán)流化床反應(yīng)器。鍋爐空氣預(yù)熱器出口的煙氣從CFB下部布風(fēng)裝置進入反應(yīng)器,維持循環(huán)流化狀態(tài)。新鮮石灰漿(或干石灰與水)由壓縮空氣霧化后通過布置在反應(yīng)器中央的兩相流噴嘴進入反應(yīng)器,在CFB反應(yīng)器內(nèi),SO2、SO3及其他有害氣體如HCl和HF與脫硫劑反應(yīng),反應(yīng)產(chǎn)物由煙氣攜帶出反應(yīng)器。

經(jīng)分離器分離下來的固體顆粒返回CFB反應(yīng)器進行循環(huán),脫硫劑經(jīng)過多次循環(huán),延長了脫硫反應(yīng)時間,提高了脫硫劑的利用率。工藝水用噴嘴噴入吸收塔下部,以增加煙氣濕度降低煙溫,使反應(yīng)溫度盡可能接近水露點溫度,從而提高脫硫效率。從分離器出來的煙氣及少量細顆粒進入除塵器進行zui后除塵。

除塵后的煙氣溫度為70~75℃,不必加熱即可經(jīng)煙囪排入大氣。為使CFB鍋爐進一步降低NOx排放值,達到深度脫硝的目的,可在爐膛出口處設(shè)置選擇性非催化還原(SNCR)系統(tǒng),典型CFB鍋爐的SNCR系統(tǒng)由還原劑儲槽、還原劑噴槍以及相應(yīng)的控制系統(tǒng)組成。還原劑可采用液氨或尿素溶液。

還原劑在旋風(fēng)分離器入口煙道上噴入時,煙氣溫度一般為800~920℃。煙氣在分離器內(nèi)有較長的停留時間,且噴入的還原劑與煙氣在強旋流的作用下混合良好,因此可實現(xiàn)降低NOx的目的。用尿素溶液作為還原劑的SNCR系統(tǒng)在CFB鍋爐上應(yīng)用的典型實例是國內(nèi)某熱電廠2×300MWCFB鍋爐,SNCR系統(tǒng)分4個噴射區(qū)域?qū)⒛蛩厝芤簢娙胄L(fēng)分離器入口煙道內(nèi)。

3、CFB鍋爐深度脫硫技術(shù)

3.1SO2生成量的降低

SO2的實際生成量與煤種和鍋爐運行參數(shù)等因素有關(guān),而要通過改變?nèi)加妹悍N來降低燃煤的硫分存在較大的困難。因此,對于燃用煤種穩(wěn)定的CFB鍋爐,通過優(yōu)化鍋爐運行參數(shù)降低SO2的生成量是zui可行的。

鍋爐運行參數(shù)中床溫是影響SO2的實際排放濃度的首要因素。雖然大部分CFB鍋爐設(shè)計床溫在800~900℃,但實際運行中普遍存在運行床溫過高的問題,主要原因有以下幾方面:①鍋爐在設(shè)計過程中存在受熱面布置不合理、分離器效率低等設(shè)備問題;②鍋爐實際燃用煤種與設(shè)計煤種差別較大,造成灰分偏低、熱值偏高等;③鍋爐運行中為提高鍋爐燃燒效率,降低鍋爐不*燃燒熱損失而人為提高運行床溫。

3.2爐內(nèi)脫硫

典型的CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫工程實例見表1。由表1可見,3臺典型CFB鍋爐SO2理論生成量較高,爐內(nèi)綜合脫硫效率均達到了97%以上,實現(xiàn)了爐內(nèi)脫硫。國內(nèi)外大量試驗研究及實爐運行結(jié)果均表明,將影響爐內(nèi)干法脫硫效率的各種因素控制在合理的范圍內(nèi),能夠?qū)崿F(xiàn)綜合脫硫效率不低于95%(含自脫硫)的爐內(nèi)脫硫。

表1典型CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫效果(含自脫硫)

超低排放技術(shù)

3.2.1石灰石物化參數(shù)

脫硫劑石灰石影響爐內(nèi)脫硫效率的主要參數(shù)包括石灰石的脫硫反應(yīng)活性、粒徑分布和氧化鈣含量。

石灰石的脫硫反應(yīng)活性可表述為石灰石與SO2進行表面化學(xué)反應(yīng)的難易程度,受到石灰石成分和內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)等因素的影響。不同產(chǎn)地的石灰石存在較大的差別,通常通過實驗室熱重試驗進行評價。

石灰石顆粒的粒徑分布要保證大部分顆粒能夠被鍋爐的旋風(fēng)分離器分離而多次利用。鍋爐設(shè)備生產(chǎn)廠家根據(jù)設(shè)計的分離器效率推薦石灰石的粒徑分布,一般情況下石灰石中位粒徑d50(粒徑分布的篩分曲線上,篩上物的累積篩余量或通過量為50%的顆粒所對應(yīng)的粒徑)為250~450μm,zui大粒徑dmax為1.0~1.5mm。工程應(yīng)用中可以結(jié)合飛灰和循環(huán)灰粒徑分布綜合考慮。氧化鈣含量用于評價石灰石的純度,相同條件下優(yōu)先選取氧化鈣含量高的石灰石作為脫硫劑。

3.2.2爐內(nèi)干法脫硫系統(tǒng)參數(shù)

爐內(nèi)干法脫硫工藝系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)包括石灰石輸送量、輸送風(fēng)速、輸送物料濃度等。

爐內(nèi)干法脫硫系統(tǒng)雖然屬于氣力輸送的范疇,但由于石灰石粉堆積密度大、逸氣性強、磨損指數(shù)大,易沉積板結(jié)的特性,在工藝系統(tǒng)設(shè)計上和其他粉粒體氣力輸送較大的差異。因此,爐內(nèi)干法脫硫工藝系統(tǒng)核心參數(shù)選取和自動控制策略的制定都需要根據(jù)石灰石、煤種和鍋爐爐型等因素綜合考慮方可達到理想的效果。

4、結(jié)束語

綜上所述,只有真正做好理了循環(huán)流化床鍋爐超低排放技術(shù)的研究工作,才能夠進一步提高技術(shù)的實踐效果,同時,也應(yīng)該為技術(shù)的發(fā)展提供更多的思路和經(jīng)驗,保證技術(shù)更加的有質(zhì)量。

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