詳細介紹
高純型二氧化氯發(fā)生器,包括反應釜、連接管、緩沖罐,其征在于反應釜I為帶攪拌裝置的反應釜,反應釜I與反應釜II通過連接管相互連通,連接管安裝在反應釜I的下部,反應釜II為一帶水夾套的反應釜,在反應釜II上安裝氣體輸出管,在反應釜I或緩沖罐上安裝安閥和減壓閥。本由于在反應釜中增加了攪拌裝置,從而可使物料混合均勻,反應更加充分,可效提高反應效率,在此基礎上采用恒溫加熱,可提高反應速度和二氧化氯的純度。蘇州市高純型二氧化氯發(fā)生器殺菌防霉
工作原理:
由計量泵將氯酸鈉水溶液與鹽酸溶液輸入到反應器中,在一定溫度和負壓下進行充分反應,產出以二氧化氯為主消毒氣體,經(jīng)水射器吸收與水充分混合后形成消毒液后,通入被消毒水中。
設備部件簡介
1、水射器:水射器是根據(jù)射流原理而設計的一種抽氣元件,當動力水經(jīng)過水射器時,其內部產生負壓,外部氣體在壓差下被吸入水射器,從而實現(xiàn)吸氣。
2、調節(jié)閥:調節(jié)閥中間一錐形桿,旋轉錐形枝可實現(xiàn)給料微量調節(jié)。錐形桿上兩個起密封的“0"型圈,磨損后可更換。
3、進氣管:設備運行時的空氣通道,安裝時,進氣管要伸出室外,并保持與大氣相通,吸料時將進氣管閥門關閉,其余狀態(tài)均開通。
4、安閥:安閥為設備操作運行不當時定泄壓途徑,安閥打開后,將橡皮塞重新緊即可。
5、溫控系統(tǒng):溫控系統(tǒng)其功能是實現(xiàn)溫度控制,加熱水溫度出時已設定在40度。
高純型二氧化氯發(fā)生器保養(yǎng)
1、保養(yǎng)的時間問題,生活污水處理設備的保養(yǎng)時間是從開始被使用時計算的,在開始被使用以后平均每6個月就要對它進行清理一次,可以達到良好的保養(yǎng)效果。
2、濾芯的更換,濾芯的更換要求設備在一年到二年的時候就需要進行一次。
3、清洗問題,污水處理設備的清洗,可以借助一些清理設備對設備內部進行清洗,定時清洗設備可以增強對設備濾芯的保護。
4、可以經(jīng)常用堿性的擦拭設備,堿性能夠中和一些酸性雜質,提高凈水的效果,同時也可以延長設備的使用年限。
5、定期對某些零件排污,這些零件指的是過濾器、隔離帶等,定期的進行清理可以避免堵塞,污水的暢通。
6、及時增加潤滑油,可以提高設備的運行效率,設備的反應靈敏可減少設備發(fā)生摩擦及停頓的幾率,同時也可以增加設備的使用年限。
高純型二氧化氯發(fā)生器的注意事項
1、運行前設備內必須加入足夠的清水,嚴禁空機運轉;
2、計量泵停止供料,應使水射器繼續(xù)工作一小時以上,使反應器內的二氧化氯充分抽空,以免發(fā)生氣體從進水管溢出。
3、如動力水源突然停水,應立即關閉計量閥門。
4、鹽酸為強酸,操作人員應戴防護手套,原料NaCLO2禁止與各種酸類物品存放在一起,并遠離火源。
5、設備溫控水箱應經(jīng)常補水,以防損壞加熱器,控制器設保護裝置,當水箱水位低于設定值時,控制柜上故障燈亮,應立即補水。
6、二氧化氯具強氧化性,設備的軟塑料管,易老化和密封不嚴,應定期檢查更換。
7、定期清理反應器內的沉淀物,如發(fā)現(xiàn)反應**液位管液位顯示過正常界限,則說明沉淀物過多,應立即沖洗。并檢查原料的質量。
8、在原料含雜質的情況下易堵塞應注意清理疏通。
9、設備為水浴加熱,當設備不用時,將加熱水,反應液放掉,以防溫度低于0度時結冰,損壞設備。若設備間歇使用,為防止加熱水和反應液結冰,可保持溫控箱持續(xù)工作。
技術性能特點
1.反應系統(tǒng)
(1)采用5分置式反應器,了足夠的反應時間和各反應物的階梯濃度,反應充分完。不同于其他單單腔式反應器存在的反應物濃度階梯,反應不夠。
(2)采用鈦基合金反應器,確保了反應器足夠的強度、較好的耐腐性和導熱性,反應液控制溫度為70-71℃,原料轉化率高達90%以上,反應器、壽命可達10年。氯酸鈉消耗0.53g/g效氯。
(3)采用雙溫雙控反應系統(tǒng),分段控溫技術。低溫段控溫30-40℃,高溫段控溫70-71℃,確保了本化學反應在低溫下生成二氧化氯多、在高溫下原料轉化率反應機理和征。
(4) 內采用直接測控反應液溫度技術,溫度測量真實準確,控制更穩(wěn)定,確保了反應效果。不同于其他測控水浴溫度,來掩蓋真實的反應液溫度。
(5) 內采用干式加熱技術,傳熱升溫速度快、加熱功率小。
(6)內采用反沖洗技術,增加了設備在殊緊急情況下的安處理,反應器清洗更方便,運行更安。
2.供料系統(tǒng)
(1)供料系統(tǒng)采用意大利賽高計量泵,計量,PTFE材質膜片、膜片連續(xù)運行壽命可達5年,維護低。
(2) 內采用計量泵進料脈沖穩(wěn)流技術,設備產氣量更穩(wěn)定,消毒后水中余氯波動更小。
3.安系統(tǒng)
(1)采用負壓曝氣技術,空氣作為稀釋劑,確保了反應器內氣相二氧化氯更安。
(2)內使用自動泄壓復位技術,需人工復位,能時刻反應的安正常進行。不同于其他的“塞子"式泄壓閥,需人工發(fā)現(xiàn)后手動復位,避免了在人工不能及時復位時造成的曝氣、原料進入反應器后“走短路"直接被水射器抽走現(xiàn)象的發(fā)生。
(3) 控制系統(tǒng)設溫(二防護)、缺水、欠壓、缺料等異常故障自動報警停機防護功能。
4.控制系統(tǒng)
(1)控制系統(tǒng)采用KZQ-301型控制器,CPU模塊化控制(包括主控模塊、溫度模塊、計量泵控制模塊、余氯控制模塊等),觸鍵式操作,LCD液晶中文顯示,各參數(shù)狀態(tài)一目了然,。
(2)控制系統(tǒng)具手動/自動控制功能,可任意切換。具自動恒溫控制,缺水、缺料、溫等報警停機保護功能。可任意調節(jié)計量泵的頻率大小,使產生的二氧化氯產量符合工藝要求。
(3)采用動力水壓監(jiān)控報警系統(tǒng),具動力水欠壓設備自動停機功能。同時采用延時(5秒)濾波處理,效克服了水壓微小波動而發(fā)生的設備誤停機現(xiàn)象。
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