最近穆格moog公眾號發布了這篇機械反饋伺服閥升級說明,對我觸動蠻大的,挺有意思的……可能這與我個人經歷有關。不涉褒貶僅把個人一些還不成熟的想法分享出來。
早些年間我也搞過一段時間的伺服閥,大家都知道國內搞伺服閥一般多是仿制moog閥,伺服閥在某些應用領域的重要性,業內有很多前輩做過大量研究工作;到我工作那會,moog升級文反饋桿小球問題,對于球與環槽配合基本上屬于共識幾乎不大有人質疑,可能也是考慮照顧閥芯適當旋轉需求吧,而至于磨損主要還是考慮在加工精度以及材料和熱處理上使力。而關于反饋桿球頭焊接方式也是有的,因為經常會有掉球頭的失效問題;基于絕對可靠性的因素考量,那時主流觀點更多的是傾向于一體加工成型。這也常常被作為一個工藝和技術難點并當作產品的一大亮點。實際上,在細長桿上加工高精度球頭難度系數確實很高! 但還是要前赴后繼迎難而上,因為在細長桿頭部焊接毫米級光滑小球并要保證其可靠性 難度系數同樣不簡單。
后來我有幸接觸了伊頓威格士的伺服閥,為了避免不必要的麻煩我們暫不恰當的假設威格士的SM4-20當初也是仿制的或者只是研究借鑒和對標了當時主流雙噴擋伺服閥。有意思的是伊頓的反饋桿小球采用的就是焊接方式(電阻焊)球槽配合也采用了幾乎無限壽命的球和藍寶石球孔座配合(升級文中關鍵技術二 球孔配合而非球環槽配合)。天啊,我原來也推崇的一體球頭呢?如果這個假設成立,更有意思的是,多年以后,原來的“老師”也采用了和“學生”類似的方案。當然兩家都是很有實力和備受尊敬的公司。
是不是挺有趣的,也帶給我們很多值得反思的,不是嗎?
總結
關鍵一,小球反饋桿焊接術,不是什么新鮮事物,其實一直有說;現在穆格終于攻關了;
關鍵二,球孔結構;市面上有,雖強調的是藍寶石材質而非孔結構,但卻也不難想到,現在穆格打破成規自己作出了改變。
關鍵技術三,以前接受的理念是伺服閥內應避免使用膠水。雖未絕對禁止但起碼原則上是盡量避免;主要是擔心不安全。現在穆格的釬焊工藝,我不大確定,但從文意透漏出的信息似乎并不十分排斥使用膠水之類的,不是說有試過用環氧樹脂粘藍寶石球頭,雖然是失敗了?原來難道是個沒有原則的原則?
關鍵四,球釬焊和球入孔技術的關鍵要點之一是以大球換小球。由此帶來的好壞請自行思考。
五,注意到升級文中反饋桿材質描述為不銹鋼?是強調不銹還是鋼呢,沒有提供什么細節,也不好揣測,但從功能上看剛度才是第一屬性;不銹次之,防銹也還有其它選項。伺服閥的最核心關鍵材料之一描述為不銹鋼,而不是精密合金之類更高大上的什么,著實讓我有了點一腳踩空的感覺。
擴展
僅就類761而言,
一,藍寶石的節流孔甚至噴嘴或者其它什么材質,優點不必多言,據我所知也有采用的;
二,長圓柱型過濾器(如伊頓的SM4-20)替換現有的片式過濾器(761),moog在其他產品上也有類似結構;請參見?伺服閥過濾器
以上兩點會不會出現在今后的761改進中呢?……拭目以待吧。
三焊接,畢竟不如一體的給人感覺上更牢靠,至于實際是否也如加強版(100×1千萬次)試驗證明的那般可靠耐久,還需實踐時間的檢驗?
四,以前的球環槽配合,綜合了磨損和性能的要求采用了微過盈配合;那么球入孔技術將采用何種配合?升級文中并未對此明確。可能會比球環槽略松或基本相當但應該不會太松或是間隙配合,因為若如此可能會發生 ball glitch。這是伺服閥一項重要的基本指標;一般是會作為出廠必檢項目之一。因此磨損之后的閥可能也是過不了性能檢測。題外話,搞伺服閥的試驗設備若是不能把性能缺陷放大甚至根本測不出 將會是怎么一個狀況?
五,磨損是解決了。球孔配合怎么解決因閥芯旋轉引發的額外力,升級文雖未提及,我想與原先的球環槽配合可能是會有些技術訣竅區別的。不大可能放任由反饋桿和小球自己去硬抗。那么,球入孔后的薄弱環節或點又在哪里呢?
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